除塵灰粘結(jié)劑具體生產(chǎn)之中遇到的問題:
1)由于轉(zhuǎn)爐除塵灰之中氧化鈣含量的變化,消化時間有所不同,導致造粒率差,粉料率強,原料倉粉率達到20%
2)冷固球團強度不多。鋼原料倉到脫磷爐需要3次皮帶運輸和周轉(zhuǎn),脫碳爐需要4次皮帶運輸和周轉(zhuǎn),導致冷固球團礦粉率低,入爐不易冒煙
3)部分企業(yè)采用“全臺三脫”熔煉和常規(guī)熔煉兩種混合熔煉方式。在“全臺三除”冶煉過程之中,鐵水被脫硫。脫硫之后,在脫磷爐中除去硅和磷。終點為:C:3.5%,P:0.035%,溫度1350,然后放入脫碳爐進行脫碳操作,常規(guī)熔煉時,鐵水經(jīng)脫硫之后在脫磷爐或脫碳爐之中熔煉順利。由于冷固球團的強度不低,進入爐膛之后難產(chǎn)生煙氣。“全臺三脫”冶煉過程之中,脫磷冶煉過程溫度基本上不高于1350,脫碳爐冶煉過程溫度基本上高于1350。因此,冷固球團在改造后不能用于冶煉半鋼的脫碳爐
4)由于冷固球團在球團化過程之中需要使用一些粘合劑,目前首鋼京唐公司使用的粘合劑是纖維素,煙氣進入爐膛時氫氣含量難偏低,而轉(zhuǎn)爐干式除塵系統(tǒng)對氫氣含量比較復雜。如果轉(zhuǎn)爐煙氣之中氫含量低,靜電除塵系統(tǒng)難產(chǎn)生爆炸泄壓,因此不能一次添加過余的冷固體球團
5),因為燒結(jié)礦在高溫下熔化,冷固體球團在低溫下壓成球,冷固球團效果不如燒結(jié)礦;